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H42H 型升降式止回閥的改進

武漢閥門發(fā)布

1 問題的提出

錢清第一發(fā)電廠 1 號機 1999 年年初開始安裝,同年 7 月進入試運轉。在試運轉過程中,經常發(fā)現(xiàn)處于備用狀態(tài)的交流潤滑油泵、工業(yè)水泵發(fā)生倒轉。對機組的安全運行造成很大的威脅。

從現(xiàn)象看,泵倒轉肯定是有流體從出口處倒入泵內。因此可以判定泵出口止回閥關閉不嚴。于是工作人員用榔頭撞擊出口止回閥,才消除了交流潤滑油泵、工業(yè)水泵倒轉現(xiàn)象。但這不能解決根本問題。

本工程交流潤滑油泵、工業(yè)水泵出口均采用 H42-H 型升降止回閥,全是新裝的。按慣例,新裝閥門泄漏應由閥門制造廠負責更換或改用其它型號閥門:更換原型號閥門不一定能保證不泄漏。改用其它型號閥門,因閥門長短不一樣,油管要作相應的變化。這有很大難度(因油管油循環(huán)己合格)。

權衡得失,最好的辦法是解體 H42-H 升降式止回閥,找出泄漏原因,提出改進方法。
2 泄漏原因分析

首先解體了工業(yè)水泵出口止回閥,發(fā)現(xiàn)兩大缺陷,見圖 1。

改進前的閥門(圖 1)
圖 1 改進前的閥門

(1)銅套處圖紙尺寸為 26mm,但實際尺寸為 14mm。因銅套厚度尺寸小,不能保持閥芯在銅套內與閥座的垂直度一致。

(2)銅套與閥芯(上部)間隙(單側)太大,s=1mm。

由于以上兩大缺陷,在停泵后造成閥芯在銅套內位置偏移(不垂直),母管處的流體從閥座處漏入泵,造成水、油泵倒轉。
3 改進方法

針對上述缺陷,對 H42-H 升降式止回閥進行改進,見圖 2。

改進后的閥門(圖 2)
圖 2 改進后的閥門

設法取出原有銅套,重新加工 1 只銅套,銅套厚度為 50mm,與閥芯(上部)間隙(單側)為 0.5mm。經這樣處理后,就可以保持閥芯與閥座的垂直度,同時閥芯(上部)不會在銅套內偏移。
4 結果

H42-H 型升降式止回閥經過這樣改進后,重新裝復,再也沒有發(fā)生水泵倒轉現(xiàn)象。對另兩臺工業(yè)水泵、油泵出口止回閥都作了相同的處理,都取得了滿意的結果。